小改小革促降本增效
2021-02-24(張礦集團)
今年以來,一煤機公司堅持依靠科技創新深挖降本潛力,自主創新磨床主軸密封帶鑲套維修工藝,修復外圓磨床主軸密封帶因磨損造成密封不嚴,漏油等問題,每年可節約更換磨床主軸費用六萬余元。
該公司在生產加工液壓缸部件中缸、活柱、活塞桿磨序過程中,由于設備長期處于高強度運轉,造成磨床主軸密封帶表面磨損嚴重,出現密封不嚴,油液泄漏等綜合問題,有時會出現燒瓦抱軸的現象,嚴重影響了分廠的生產效率及產品質量,造成質量不穩定,延誤工期等隱患,需購買更換主軸解決問題,由于設備老舊生產廠家已無此型號的配件,需特殊定制,而且價格昂貴,供貨周期為20多天,嚴重影響了生產進度。
該公司在生產加工液壓缸部件中缸、活柱、活塞桿磨序過程中,由于設備長期處于高強度運轉,造成磨床主軸密封帶表面磨損嚴重,出現密封不嚴,油液泄漏等綜合問題,有時會出現燒瓦抱軸的現象,嚴重影響了分廠的生產效率及產品質量,造成質量不穩定,延誤工期等隱患,需購買更換主軸解決問題,由于設備老舊生產廠家已無此型號的配件,需特殊定制,而且價格昂貴,供貨周期為20多天,嚴重影響了生產進度。

分廠領導和維修人員經過反復論證認為,通過對主軸密封帶進行改進加工,外圓磨床的油液滲漏問題是可以解決的。方案確定后,他們將拆解下來的磨床主軸,用其它設備對主軸密封帶表面進行磨削加工,利用廢舊軸承內皮鑲嵌在主軸密封帶處(由于軸承內皮硬度達HRC61-64完全能夠滿主軸密封帶的硬度要求)對廢舊主軸進行再加工,經過重新裝配,成功修復了主軸密封帶漏油問題,通過對主軸精度測量,同心度達到0-0.002絲,橢圓度達到0-0.001絲,有效解決了設備加工精度不夠的問題,在生產加工過程中產品完全能夠滿足圖紙要求。
本次小改小革成功解決了設備存在的問題,修復后的設備成品率達到99.9%,達到并高于預期的目標,為公司節約資金約一萬多元,保證了分廠磨序生產的順利進行,滿足了生產進度的要求,為今后的設備維修積累了經驗,實現了降本增效。
本次小改小革成功解決了設備存在的問題,修復后的設備成品率達到99.9%,達到并高于預期的目標,為公司節約資金約一萬多元,保證了分廠磨序生產的順利進行,滿足了生產進度的要求,為今后的設備維修積累了經驗,實現了降本增效。